高爐熱風(fēng)爐優(yōu)化控制系統(tǒng)(BCS)呐籽,它打破了西方國家和日本在該技術(shù)上的壟斷忌傻,主要應(yīng)用于冶金行業(yè)各種形式和負(fù)荷的高爐熱風(fēng)爐。它的作用是安全平穩(wěn)地給高爐提供盡可能高溫的熱風(fēng),降低高爐的焦炭用量蛋辈,達(dá)到節(jié)能降耗的目的。其自動(dòng)控制的內(nèi)容有兩個(gè):一是安全地自動(dòng)換爐,二是經(jīng)濟(jì)地自動(dòng)換爐。
01 主要功能
〔⒘堋(1)實(shí)現(xiàn)了長期可靠的全自動(dòng)燒爐。
≌渥颉(2)實(shí)現(xiàn)了平衡燒爐功能县耽,保證各爐的均衡運(yùn)行。
×偷洹(3)實(shí)現(xiàn)了廢氣溫度的預(yù)測控制功能兔毙,可使廢氣在規(guī)定的時(shí)間達(dá)到規(guī)定的溫度。
⌒执骸(4)實(shí)現(xiàn)煤氣澎剥、助燃空氣及主要控制點(diǎn)的三維優(yōu)化,提高了運(yùn)行品質(zhì)和經(jīng)濟(jì)性赶舆。
‰热埂(5)實(shí)現(xiàn)了安全限幅趾唱、防錯(cuò)處理、自愈控制蜻懦、智能語音報(bào)警等安全控制功能,使生產(chǎn)安全性大大提高夕晓。
⊥鹉恕(6)實(shí)現(xiàn)了燃燒制度的自由設(shè)定功能。
≌袅尽(7)實(shí)現(xiàn)了科學(xué)而豐富的生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)功能征炼。
02 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)
(1)長期可靠自控率達(dá)到90%以上躬贡。
∽话隆(2)同等送風(fēng)溫度下,煤氣消耗降低3%以上拂玻。
∷嵝(3)同等煤氣消耗下,送風(fēng)溫度提高10℃以上檐蚜。
03 存在的問題
∑嵌(1)由于BCS的投入需要穩(wěn)定的工況環(huán)境,因此在初始爐或換爐的時(shí)候需要退出BCS闯第,待系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行后方可投入市栗,若有突發(fā)事故也會(huì)自動(dòng)切出BCS控制,因此BCS控制的時(shí)間限制較多咳短。
√蠲薄(2)操作員站如果重啟,系統(tǒng)將自動(dòng)退回到PLC控制咙好,操作人員需要重新將BCS投入篡腌,而且一旦儀表數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,也需要操作人員手動(dòng)干預(yù)優(yōu)化參數(shù)敷扫,給操作增加了一些難度哀蘑。
(3)通訊判斷時(shí)葵第,時(shí)間間隔有些大绘迁,如果設(shè)置時(shí)間短了,容易造成誤判斷通訊中斷卒密,如果設(shè)置時(shí)間長了缀台,容易影響系統(tǒng)的安全性,且多個(gè)回路同時(shí)切換哮奇,操作周期長膛腐。
04 總結(jié)
通過OPC的靈活應(yīng)用和程序的有效修改睛约,基本實(shí)現(xiàn)了BCS和PLC之間的數(shù)據(jù)通訊和無擾切換,雖然這樣的方式有些不足之處哲身,但由于數(shù)據(jù)不直接對PLC系統(tǒng)進(jìn)行操作辩涝,極大地保證了原有系統(tǒng)的安全穩(wěn)定,在工況穩(wěn)定的情況下勘天,BCS的應(yīng)用怔揩,又對工業(yè)生產(chǎn)的節(jié)能減排取得了顯著效果。
來源:軋鋼之家